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一、造成(chéng)數控車床加(jia)工精度異常(chang)故障的原因(yin)
造成數控車(che)床加工精度(du)異常故障的(de)原因隐蔽性(xìng)強,診斷難度(du)比較大,歸納(na)出五個主要(yao)原因:機床進(jin)給單位被改(gai)動或變化;機(ji)床各個軸的(de)零點偏置異(yì)常;軸向的反(fǎn)向間隙異常(cháng);電機運行狀(zhuàng)态異常,即電(dian)氣及控制部(bù)分異常;機械(xie)故障,如絲杠(gàng),軸承,軸聯器(qi)等部件。另外(wài)數控車床加(jiā)工程序的編(biān)制,刀具的選(xuan)擇及人爲因(yin)素,也可能導(dao)緻數控車床(chuang)加工精度異(yi)常。
二、數控機(ji)床故障診斷(duàn)原則
1.先外部(bù)後内部數控(kong)機床是集機(jī)械,液壓,電氣(qi)爲一體的機(ji)床,故其故障(zhang)的發生也會(hui)由這三者綜(zōng)合反映出來(lai)。維修人員應(ying)先由外向内(nei)逐一進行排(pái)查,盡量避免(miǎn)随意地啓封(fēng),拆卸,否則會(hui)擴大故障,使(shi)機床喪失精(jing)度,降低性能(néng)。
2.先機械後電(dian)氣一般來說(shuo),機械故障較(jiào)易發覺,而數(shu)控系統故障(zhàng)的診斷則難(nan)度較大些。在(zài)故障檢修之(zhi)前,首先注意(yì)排除機械性(xìng)的故障,往往(wang)可達到事半(ban)功倍的效果(guo)。
3.先靜後動先(xiān)在機床斷電(diàn)的靜止狀态(tai)下,通過了解(jiě),觀察,測試,分(fèn)析,确認爲非(fei)破壞性故障(zhàng)後,方可給機(ji)床通電;在運(yun)行工況下,進(jin)行動态的觀(guan)察,檢驗和測(cè)試,查找故障(zhang)。金屬數控車(chē)床加工微信(xìn),内容不錯,值(zhí)得關注。
而對(duì)破壞性故障(zhàng),必須先排除(chu)危險後,方可(ke)通電。
4.先簡單(dān)後複雜當出(chū)現多種故障(zhang)互相交織掩(yǎn)蓋,一時無從(cong)下手時,應先(xiān)解決容易的(de)問題,後解決(jué)難度較大的(de)問題。往往簡(jiǎn)單問題解決(jué)後,難度大的(de)問題也可能(néng)變得容易。
三(san)、數控機床故(gu)障診斷方法(fa)
1.直觀法:(望聞(wen)問切)問-機床(chuang)的故障現象(xiang),數控車床加(jiā)工狀況等;看(kan)-CRT報警信息,報(bào)警指示燈,電(diàn)容器等元件(jiàn)變形煙熏燒(shao)焦,保護器脫(tuō)扣等;聽-異常(chang)聲響;聞-電氣(qì)元件焦糊味(wèi)及其它異味(wèi);摸-發熱,振動(dong),接觸不良等(děng)。金屬數控車(che)床加工微信(xìn),内容不錯,值(zhí)得關注。
2.參數(shu)檢查法:參數(shù)通常是存放(fàng)在RAM中,有時電(dian)池電壓不足(zú),系統長期不(bu)通電或外部(bù)幹擾都會使(shǐ)參數丢失或(huo)混亂,應根據(jù)故障特征,檢(jiǎn)查和校對有(yǒu)關參數。
3.隔離(li)法:一些故障(zhang),難以區分是(shì)數控部分,還(hai)是伺服系統(tong)或機械部分(fen)造成的,常采(cai)用隔離法。
4.同(tóng)類對調法用(yong)同功能的備(bei)用闆替換被(bèi)懷疑有故障(zhang)的模闆,或将(jiang)功能相同的(de)模闆或單元(yuan)相互交換。
5.功(gong)能程序測試(shi)法将G,M,S,T,功能的(de)全部指令編(bian)寫一些小程(cheng)序,在診斷故(gu)障時運行這(zhe)些程序,即可(ke)判斷功能的(de)缺失。
四、數控(kong)車床加工精(jīng)度異常故障(zhàng)診斷和處理(lǐ)實例
1.機械故(gù)障導緻數控(kòng)車床加工精(jing)度異常故障(zhang)現象:一台SV-1000立(lì)式數控車床(chuáng)加工中心,采(cǎi)用Frank系統。在數(shù)控車床加工(gōng)連杆模具過(guò)程中,忽然發(fa)現Z軸進給異(yì)常,造成至少(shao)1mm的切削誤差(chà)量(Z方向過切(qiē))。
故障診斷:調(diào)查中了解到(dào),故障是忽然(ran)發生的。機床(chuang)在點動,在手(shou)動輸入數據(jù)方式操作下(xia)各個軸運行(hang)正常,且回參(cān)考點正常,無(wu)任何報警提(ti)示,電氣控制(zhì)部分硬故障(zhàng)的可能性排(pai)除。應主要對(duì)以下幾個方(fang)面逐一進行(hang)檢查。金屬數(shu)控車床加工(gōng)微信,内容不(bú)錯,值得關注(zhù)。
檢查機床精(jing)度異常時正(zheng)在運行的數(shu)控車床加工(gōng)程序段,特别(bie)是刀具長度(du)補償,數控車(chē)床加工坐标(biāo)系(G54-G59)的校對和(hé)計算。
在點動(dòng)方式下,反複(fú)運動Z軸,經過(guo)視,觸,聽,對其(qi)運動狀态診(zhěn)斷,發現Z向運(yùn)動噪音異常(chang),特别是快速(sù)點動,噪音更(geng)加明顯。由此(ci)判斷,機械方(fāng)面可能存在(zài)隐患。
檢查機(jī)床Z軸精度。用(yòng)手搖脈沖發(fā)生器移動Z軸(zhóu),(将其倍率定(dìng)爲1×100的擋位,即(ji)每變化一步(bù),電機進給0.1mm),配(pei)合百分表觀(guān)察Z軸的運動(dòng)情況。在單向(xiàng)運動保持正(zhèng)常後作爲起(qi)始點的正向(xiàng)運動,脈沖器(qi)每變化一步(bu),機床Z軸運動(dong)的實際距離(lí)d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明電機運(yùn)行良好,定位(wei)精度也良好(hao)。而返回機床(chuang)實際運動位(wèi)移的變化上(shàng),可以分爲四(sì)個階段:(1)機床(chuáng)運動距離d1>d=0.1mm(斜(xié)率大于1);(2)表現(xian)出爲d1=0.1mm>d2>d3(斜率小(xiao)于1);(3)機床機構(gou)實際沒移動(dong),表現出标準(zhun)的反向間隙(xì);(4)機床運動距(ju)離與脈沖器(qi)經定數值相(xiang)等(斜率等于(yú)1),恢複到機床(chuáng)的正常運動(dòng)。無論怎樣對(dui)反向間隙進(jin)行補償,其表(biǎo)現出的特征(zheng)是:除了(3)階段(duàn)補償外,其他(tā)各段變化依(yi)然存在,特别(bie)是(1)階段嚴重(zhong)影響到機床(chuang)的數控車床(chuáng)加工精度。補(bǔ)償中發現,間(jiān)隙補償越大(da),(1)階段移動的(de)距離也越大(da)。金屬數控車(che)床加工微信(xìn),内容不錯,值(zhi)得關注。
分析(xī)上述檢查認(rèn)爲存在幾點(dian)可能原因:一(yī)是電機有異(yì)常,二是機械(xiè)方面有故障(zhàng),三是絲杠存(cun)在間隙。爲了(le)進一步診斷(duàn)故障,将電機(ji)和絲杠完全(quan)脫開,分别對(duì)電機和機械(xie)部分進行檢(jian)查。檢查結果(guo)是電機運行(hang)正常;在對機(jī)械部分診斷(duàn)中發現,用手(shǒu)盤動絲杠時(shí),返回運動初(chu)始有很大的(de)空缺感。而正(zhèng)常情況下,應(ying)該能感覺到(dao)軸承有序而(er)平滑的移動(dòng)。
故障處理:經(jīng)過拆卸檢查(cha)發現該軸承(chéng)确實受損,且(qie)有滾珠脫落(luo)。更換後機床(chuáng)恢複正常。
2.控制邏輯不(bú)妥導緻數控(kong)車床加工精(jing)度異常
故障(zhàng)現象:一台上(shang)海機床廠家(jiā)生産的數控(kòng)車床加工中(zhong)心,系統是Frank.數(shù)控車床加工(gong)過程中,發現(xian)該機床X軸精(jing)度異常,精度(du)誤差小爲0.008mm,大(da)爲1.2mm.故障診斷(duan):檢查中,機床(chuang)已經按照要(yào)求設置了G54工(gōng)件坐标系。在(zai)手動輸入數(shu)據方式操作(zuo)下,以G54坐标系(xì)運行一段程(chéng)序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床(chuang)運行結束後(hòu)顯示器上顯(xiǎn)示的機械坐(zuo)标值爲(X軸)“-1025.243”,記(jì)錄下該數值(zhí)。然後在手動(dong)方式下,将機(ji)床點動到其(qí)他任意位置(zhì),再次在手動(dòng)輸入數據方(fang)式操作下運(yun)行剛才的程(chéng)序段,待機床(chuang)停止後,發現(xian)此時機床坐(zuò)标數值顯示(shì)爲“-1024.891”,同上一次(ci)執行後的數(shu)值比較相差(cha)了0.352mm.按照同樣(yàng)的方法,将X軸(zhou)點動移動到(dào)不同的位置(zhi),反複執行該(gāi)程序段,而顯(xiǎn)示器上顯示(shì)的數值都有(yǒu)所不同(不穩(wen)定)。金屬數控(kòng)車床加工微(wei)信,内容不錯(cuo),值得關注。用(yong)百分表對X軸(zhou)進行仔細檢(jian)查,發現機械(xie)位置實際誤(wù)差同數字顯(xian)示出來的誤(wù)差基本一緻(zhi),從而認爲故(gù)障原因爲X軸(zhou)重複定位誤(wu)差過大。對X軸(zhou)的反向間隙(xì)及定位精度(dù)進行檢查,重(zhong)新補償其誤(wu)差值,結果起(qi)不到任何作(zuo)用。因此懷疑(yi)光栅尺及系(xi)統參數等有(yǒu)問題。但爲什(shi)麽産生如此(cǐ)大的誤差,卻(què)又未出現相(xiàng)應的報警信(xìn)息進一步檢(jiǎn)查發現,此軸(zhóu)爲垂直方向(xiang)的軸,當X軸松(sōng)開時主軸箱(xiāng)向下掉,造成(chéng)了誤差。
故障(zhàng)處理:對機床(chuang)的PLC邏輯控制(zhì)程序做了修(xiu)改,即在X軸松(song)開時,先把X軸(zhou)使能加載,再(zai)把X軸松開;而(ér)在X軸夾緊時(shí),先把X軸夾緊(jǐn)後,再把使能(néng)去掉。調整後(hou)機床故障得(de)以解決。
3.機床(chuang)位置問題導(dǎo)緻數控車床(chuang)加工精度異(yi)常
故障現象(xiang):一台杭州産(chǎn)的立式數控(kòng)銑床,配備北(bei)京KND-10M系統。在點(diǎn)動或數控車(che)床加工過程(chéng)中,發現Z軸異(yi)常。
故障診斷(duàn):檢查發現,Z軸(zhóu)上下移動不(bú)均勻且有噪(zao)聲,且存在一(yī)定間隙。電機(jī)啓動時,在點(diǎn)動方式下Z軸(zhou)向上運動存(cun)在不穩定的(de)噪聲及受力(li)不均勻,且感(gǎn)覺電機抖動(dòng)比較厲害;而(ér)向下運動時(shí),就沒有抖動(dong)得這麽明顯(xiǎn);停止時不抖(dǒu)動,在數控車(chē)床加工過程(cheng)中表現得比(bǐ)較明顯。分析(xi)認爲,故障原(yuán)因有三點:一(yī)是絲杠反向(xiàng)間隙很大;二(èr)是Z軸電機工(gōng)作異常;三是(shì)皮帶輪受損(sun)至受力不均(jun1)。但有一個問(wen)題要注意的(de)是,停止時不(bu)抖動,上下運(yùn)動不均勻,所(suǒ)以電機工作(zuo)異常這個問(wen)題可以排除(chu)。金屬數控車(chē)床加工微信(xìn),内容不錯,值(zhí)得關注。因此(ci)先對機械部(bu)分診斷,在診(zhen)斷測試過程(cheng)中沒有發現(xian)異常,在公差(chà)之内。利用排(pai)除法則,餘下(xia)的隻有皮帶(dai)問題了,在檢(jiǎn)測皮帶時,發(fā)覺這條皮帶(dai)剛換不久,但(dàn)在細心檢測(cè)皮帶時,發現(xian)皮帶内側出(chū)現不同程度(du)的受損,很明(míng)顯是受力不(bú)均所至,是什(shí)麽原因造成(chéng)的呢在診斷(duan)中發現電機(jī)放置有問題(tí),即裝夾的角(jiao)度位置不對(dui)稱造成受力(li)不均。
故障處(chu)理:隻要将電(dian)機重裝,對準(zhun)角度,測量好(hao)距離(電機與(yǔ)Z軸的軸承),皮(pi)帶兩邊(長度(dù))要均勻。這樣(yang),Z軸上下移動(dòng)不均勻且有(you)噪聲及抖動(dong)現象就消除(chu)了,Z軸數控車(chē)床加工恢複(fú)正常。
4.系統參(cān)數未優化,電(dian)機運行異常(cháng)
導緻數控車(chē)床加工精度(dù)異常系統參(can)數主要包括(kuo)機床進給單(dan)位,零點偏置(zhi),反向間隙等(děng)。例如Frank數控系(xi)統,其進給單(dan)位有公制和(he)英制兩種。在(zài)機床修理過(guò)程中對于局(ju)部處理,常常(cháng)影響到零點(dian)偏置和間隙(xi)的變化,故障(zhàng)處理完畢後(hòu)應作适時的(de)調整和修改(gai);另一方面,由(yóu)于機械磨損(sun)嚴重或連接(jiē)位松動也可(kě)能造成參數(shu)實測值的變(bian)化,需要對參(can)數做相應的(de)修改才能滿(mǎn)足機床數控(kong)車床加工精(jing)度的要求。
故(gù)障現象:一台(tai)杭州産的立(li)式數控銑床(chuang),配備北京KND-10M系(xi)統。在數控車(che)床加工過程(cheng)中,發現X軸精(jing)度異常。
故障(zhang)診斷:檢查發(fa)現X軸存在一(yi)定間隙,且電(dian)機啓動時存(cún)在不穩定的(de)現象。用手觸(chù)摸X軸電機時(shi)感覺電機拉(la)動比較厲害(hài),停止時拉動(dong)不明顯,尤其(qí)是點動方式(shi)下比較明顯(xian)。分析認爲,故(gù)障原因有兩(liǎng)點:一是絲杠(gàng)反間隙很大(da);二是X軸電機(jī)工作異常。
故(gù)障處理:利用(yong)KND-10M系統的參數(shu)功能,對電機(ji)進行調試。首(shǒu)先對存在的(de)間隙進行補(bǔ)償,再調整伺(si)服系統參數(shù)及脈沖抑制(zhi)功能參數,X軸(zhou)電機的抖動(dòng)消除,機床數(shù)控車床加工(gōng)精度恢複正(zheng)常。
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