2025/12/18 10:32:54 人氣(qì)(4310)
數控機床(chuáng)加工 精度(du)異常的原(yuan)因及解決(jué)方法
一、造(zao)成加工精(jing)度異常故(gu)障的原因(yin)
造成加工(gōng)精度異常(cháng)故障的原(yuán)因隐蔽性(xing)強,診斷難(nán)度比較大(da)。筆者根據(jù)多年實踐(jiàn)經驗,歸納(nà)出五個主(zhu)要原因:機(ji)床進給單(dān)位被改動(dong)或變化;機(ji)床各個軸(zhou)的零點偏(piān)置異常;軸(zhóu)向的反向(xiàng)間隙異常(cháng);電機運行(háng)狀态異常(cháng),即電氣及(ji)控制部分(fèn)異常;機械(xie)故障,如絲(si)杠,軸承,軸(zhóu)聯器等部(bu)件。另外加(jiā)工程序的(de)編制,刀具(ju)的選擇及(ji)人爲因素(su),也可能導(dao)緻加工精(jing)度異常。金(jin)屬加工微(wei)信,内容不(bu)錯,值得關(guān)注。
二、數控(kòng)機床故障(zhàng)診斷原則(ze)
1.先外部後(hou)内部數控(kong)機床是集(ji)機械,液壓(yā),電氣爲一(yī)體的機床(chuáng),故其故障(zhàng)的發生也(yě)會由這三(sān)者綜合反(fǎn)映出來。維(wéi)修人員應(yīng)先由外向(xiang)内逐一進(jìn)行排查,盡(jìn)量避免随(suí)意地啓封(fēng),拆卸,否則(ze)會擴大故(gu)障,使機床(chuáng)喪失精度(dù),降低性能(neng)。
2.先機械後(hou)電氣一般(bān)來說,機械(xiè)故障較易(yì)發覺,而數(shu)控系統故(gu)障的診斷(duan)則難度較(jiao)大些。在故(gù)障檢修之(zhi)前,首先注(zhu)意排除機(ji)械性的故(gu)障,往往可(ke)達到事半(bàn)功倍的效(xiào)果。
3.先靜後(hou)動先在機(jī)床斷電的(de)靜止狀态(tai)下,通過了(le)解,觀察,測(ce)試,分析,确(què)認爲非破(pò)壞性故障(zhàng)後,方可給(gěi)機床通電(dian);在運行工(gong)況下,進行(hang)動态的觀(guan)察,檢驗和(he)測試,查找(zhao)故障。
而對(duì)破壞性故(gù)障,必須先(xiān)排除危險(xiǎn)後,方可通(tong)電。
4.先簡單(dan)後複雜當(dang)出現多種(zhǒng)故障互相(xiàng)交織掩蓋(gài),一時無從(cóng)下手時,應(ying)先解決容(rong)易的問題(ti),後解決難(nan)度較大的(de)問題。往往(wang)簡單問題(tí)解決後,難(nán)度大的問(wèn)題也可能(néng)變得容易(yi)。
三、數(shù)控機床故(gu)障診斷方(fāng)法
1.直觀法(fǎ)(望聞問切(qiē))問-機床的(de)故障現象(xiàng),加工狀況(kuang)等;看-CRT報警(jǐng)信息,報警(jing)指示燈,電(diàn)容器等元(yuán)件變形煙(yān)熏燒焦,保(bao)護器脫扣(kòu)等;聽-異常(cháng)聲響;聞-電(diàn)氣元件焦(jiao)糊味及其(qi)它異味;摸(mo)-發熱,振動(dong),接觸不良(liáng)等。金屬加(jia)工微信,内(nèi)容不錯,值(zhi)得關注。
2.參(cān)數檢查法(fa)參數通常(chang)是存放在(zài)RAM中,有時電(dian)池電壓不(bu)足,系統長(zhǎng)期不通電(diàn)或外部幹(gàn)擾都會使(shǐ)參數丢失(shi)或混亂,應(ying)根據故障(zhang)特征,檢查(chá)和校對有(you)關參數。
3.隔(ge)離法一些(xie)故障,難以(yi)區分是數(shu)控部分,還(hái)是伺服系(xì)統或機械(xie)部分造成(chéng)的,常采用(yong)隔離法。
4.同(tong)類對調法(fa)用同功能(neng)的備用闆(pan)替換被懷(huai)疑有故障(zhàng)的模闆,或(huo)将功能相(xiàng)同的模闆(pan)或單元相(xiàng)互交換。
5.功(gong)能程序測(cè)試法将G,M,S,T,功(gōng)能的全部(bù)指令編寫(xie)一些小程(cheng)序,在診斷(duàn)故障時運(yùn)行這些程(chéng)序,即可判(pan)斷功能的(de)缺失。
四、加(jia)工精度異(yi)常故障診(zhen)斷和處理(li)實例
1.機械(xiè)故障導緻(zhì)加工精度(dù)異常故障(zhang)現象:一台(tai)SV-1000立式加工(gōng)中心,采用(yong)Frank系統。在加(jia)工連杆模(mo)具過程中(zhong),忽然發現(xiàn)Z軸進給異(yì)常,造成至(zhì)少1mm的切削(xue)誤差量(Z方(fāng)向過切)。
故(gu)障診斷:調(diào)查中了解(jiě)到,故障是(shi)忽然發生(sheng)的。機床在(zai)點動,在手(shou)動輸入數(shù)據方式操(cao)作下各個(gè)軸運行正(zheng)常,且回參(cān)考點正常(cháng),無任何報(bao)警提示,電(diàn)氣控制部(bu)分硬故障(zhàng)的可能性(xing)排除。應主(zhu)要對以下(xià)幾個方面(mian)逐一進行(hang)檢查。金屬(shu)加工微信(xin),内容不錯(cuo),值得關注(zhu)。
檢查機床(chuáng)精度異常(chang)時正在運(yùn)行的加工(gōng)程序段,特(te)别是刀具(jù)長度補償(cháng),加工坐标(biāo)系(G54-G59)的校對(duì)和計算。
在(zai)點動方式(shi)下,反複運(yùn)動Z軸,經過(guo)視,觸,聽,對(dui)其運動狀(zhuàng)态診斷,發(fa)現Z向運動(dong)噪音異常(cháng),特别是快(kuài)速點動,噪(zào)音更加明(ming)顯。由此判(pàn)斷,機械方(fāng)面可能存(cún)在隐患。
檢(jian)查機床Z軸(zhóu)精度。用手(shǒu)搖脈沖發(fa)生器移動(dòng)Z軸,(将其倍(bei)率定爲1×100的(de)擋位,即每(mei)變化一步(bu),電機進給(gěi)0.1mm),配合百分(fen)表觀察Z軸(zhou)的運動情(qíng)況。在單向(xiang)運動保持(chi)正常後作(zuò)爲起始點(dian)的正向運(yùn)動,脈沖器(qì)每變化一(yī)步,機床Z軸(zhóu)運動的實(shi)際距離d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說(shuō)明電機運(yun)行良好,定(dìng)位精度也(yě)良好。而返(fǎn)回機床實(shi)際運動位(wei)移的變化(hua)上,可以分(fèn)爲四個階(jie)段:(1)機床運(yun)動距離d1>d=0.1mm(斜(xie)率大于1);(2)表(biǎo)現出爲d1=0.1mm>d2>d3(斜(xié)率小于1);(3)機(jī)床機構實(shi)際沒移動(dòng),表現出标(biāo)準的反向(xiang)間隙;(4)機床(chuáng)運動距離(lí)與脈沖器(qì)經定數值(zhí)相等(斜率(lǜ)等于1),恢複(fú)到機床的(de)正常運動(dong)。無論怎樣(yang)對反向間(jian)隙進行補(bu)償,其表現(xiàn)出的特征(zheng)是:除了(3)階(jiē)段補償外(wài),其他各段(duàn)變化依然(rán)存在,特别(bié)是(1)階段嚴(yán)重影響到(dao)機床的加(jia)工精度。補(bu)償中發現(xiàn),間隙補償(cháng)越大,(1)階段(duàn)移動的距(jù)離也越大(dà)。金屬加工(gong)微信,内容(rong)不錯,值得(dé)關注。
分析(xi)上述檢查(cha)認爲存在(zai)幾點可能(néng)原因:一是(shì)電機有異(yi)常,二是機(jī)械方面有(yǒu)故障,三是(shì)絲杠存在(zai)間隙。爲了(le)進一步診(zhen)斷故障,将(jiang)電機和絲(si)杠完全脫(tuo)開,分别對(dui)電機和機(jī)械部分進(jìn)行檢查。檢(jian)查結果是(shì)電機運行(hang)正常;在對(duì)機械部分(fen)診斷中發(fa)現,用手盤(pan)動絲杠時(shí),返回運動(dong)初始有很(hěn)大的空缺(quē)感。而正常(chang)情況下,應(ying)該能感覺(jiao)到軸承有(yǒu)序而平滑(huá)的移動。
故(gù)障處理:經(jīng)過拆卸檢(jian)查發現該(gai)軸承确實(shi)受損,且有(you)滾珠脫落(luò)。更換後機(jī)床恢複正(zheng)常。
2.控制邏(luó)輯不妥導(dao)緻加工精(jīng)度異常
故(gu)障現象:一(yī)台上海機(ji)床廠家生(sheng)産的加工(gōng)中心,系統(tǒng)是Frank.加工過(guo)程中,發現(xiàn)該機床X軸(zhou)精度異常(chang),精度誤差(cha)小爲0.008mm,大爲(wei)1.2mm.故障診斷(duàn):檢查中,機(ji)床已經按(àn)照要求設(she)置了G54工件(jiàn)坐标系。在(zai)手動輸入(ru)數據方式(shì)操作下,以(yǐ)G54坐标系運(yùn)行一段程(chéng)序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機(ji)床運行結(jié)束後顯示(shì)器上顯示(shì)的機械坐(zuo)标值爲(X軸(zhóu))“-1025.243”,記錄下該(gai)數值。然後(hòu)在手動方(fang)式下,将機(ji)床點動到(dào)其他任意(yi)位置,再次(cì)在手動輸(shu)入數據方(fāng)式操作下(xià)運行剛才(cái)的程序段(duàn),待機床停(tíng)止後,發現(xiàn)此時機床(chuang)坐标數值(zhí)顯示爲“-1024.891”,同(tóng)上一次執(zhí)行後的數(shù)值比較相(xiang)差了0.352mm.按照(zhào)同樣的方(fāng)法,将X軸點(dian)動移動到(dào)不同的位(wei)置,反複執(zhí)行該程序(xù)段,而顯示(shì)器上顯示(shi)的數值都(dou)有所不同(tong)(不穩定)。金(jīn)屬加工微(wēi)信,内容不(bú)錯,值得關(guan)注。用百分(fèn)表對X軸進(jìn)行仔細檢(jian)查,發現機(ji)械位置實(shí)際誤差同(tóng)數字顯示(shi)出來的誤(wù)差基本一(yī)緻,從而認(ren)爲故障原(yuan)因爲X軸重(zhòng)複定位誤(wu)差過大。對(duì)X軸的反向(xiang)間隙及定(ding)位精度進(jìn)行檢查,重(zhong)新補償其(qí)誤差值,結(jie)果起不到(dào)任何作用(yòng)。因此懷疑(yi)光栅尺及(ji)系統參數(shu)等有問題(ti)。但爲什麽(me)産生如此(ci)大的誤差(chà),卻又未出(chū)現相應的(de)報警信息(xi)進一步檢(jian)查發現,此(ci)軸爲垂直(zhi)方向的軸(zhou),當X軸松開(kāi)時主軸箱(xiang)向下掉,造(zao)成了誤差(cha)。
故障處理(lǐ):對機床的(de)PLC邏輯控制(zhi)程序做了(le)修改,即在(zai)X軸松開時(shi),先把X軸使(shǐ)能加載,再(zài)把X軸松開(kāi);而在X軸夾(jia)緊時,先把(bǎ)X軸夾緊後(hou),再把使能(neng)去掉。調整(zheng)後機床故(gu)障得以解(jie)決。
3.機床位(wei)置問題導(dǎo)緻加工精(jing)度異常
故(gù)障現象:一(yī)台杭州産(chǎn)的立式數(shù)控銑床,配(pei)備北京KND-10M系(xi)統。在點動(dong)或加工過(guo)程中,發現(xian)Z軸異常。
故(gù)障診斷:檢(jian)查發現,Z軸(zhóu)上下移動(dong)不均勻且(qie)有噪聲,且(qiě)存在一定(ding)間隙。電機(jī)啓動時,在(zài)點動方式(shì)下Z軸向上(shang)運動存在(zai)不穩定的(de)噪聲及受(shòu)力不均勻(yún),且感覺電(diàn)機抖動比(bi)較厲害;而(ér)向下運動(dòng)時,就沒有(yǒu)抖動得這(zhè)麽明顯;停(ting)止時不抖(dou)動,在加工(gōng)過程中表(biao)現得比較(jiao)明顯。分析(xi)認爲,故障(zhang)原因有三(sān)點:一是絲(si)杠反向間(jian)隙很大;二(èr)是Z軸電機(jī)工作異常(chang);三是皮帶(dai)輪受損至(zhi)受力不均(jun1)。但有一個(ge)問題要注(zhù)意的是,停(ting)止時不抖(dou)動,上下運(yun)動不均勻(yún),所以電機(ji)工作異常(chang)這個問題(tí)可以排除(chu)。金屬加工(gong)微信,内容(róng)不錯,值得(dé)關注。因此(cǐ)先對機械(xie)部分診斷(duan),在診斷測(ce)試過程中(zhong)沒有發現(xiàn)異常,在公(gōng)差之内。利(li)用排除法(fa)則,餘下的(de)隻有皮帶(dai)問題了,在(zài)檢測皮帶(dài)時,發覺這(zhè)條皮帶剛(gāng)換不久,但(dan)在細心檢(jian)測皮帶時(shi),發現皮帶(dài)内側出現(xiàn)不同程度(du)的受損,很(hěn)明顯是受(shòu)力不均所(suǒ)至,是什麽(me)原因造成(cheng)的呢在診(zhěn)斷中發現(xian)電機放置(zhi)有問題,即(jí)裝夾的角(jiǎo)度位置不(bú)對稱造成(chéng)受力不均(jun)。
故障處理(li):隻要将電(diàn)機重裝,對(duì)準角度,測(cè)量好距離(lí)(電機與Z軸(zhóu)的軸承),皮(pi)帶兩邊(長(zhang)度)要均勻(yún)。這樣,Z軸上(shàng)下移動不(bú)均勻且有(you)噪聲及抖(dou)動現象就(jiù)消除了,Z軸(zhóu)加工恢複(fú)正常。
4.系統(tong)參數未優(yōu)化,電機運(yùn)行異常
導(dao)緻加工精(jing)度異常系(xi)統參數主(zhu)要包括機(ji)床進給單(dān)位,零點偏(pian)置,反向間(jiān)隙等。例如(ru)Frank數控系統(tong),其進給單(dān)位有公制(zhi)和英制兩(liang)種。在機床(chuáng)修理過程(chéng)中對于局(jú)部處理,常(cháng)常影響到(dao)零點偏置(zhi)和間隙的(de)變化,故障(zhang)處理完畢(bi)後應作适(shì)時的調整(zheng)和修改;另(lìng)一方面,由(yóu)于機械磨(mo)損嚴重或(huò)連接位松(song)動也可能(neng)造成參數(shù)實測值的(de)變化,需要(yao)對參數做(zuò)相應的修(xiū)改才能滿(mǎn)足機床加(jia)工精度的(de)要求。
故障(zhàng)現象:一台(tái)杭州産的(de)立式數控(kòng)銑床,配備(bèi)北京KND-10M系統(tong)。在加工過(guò)程中,發現(xiàn)X軸精度異(yì)常。
故障診(zhěn)斷:檢查發(fa)現X軸存在(zai)一定間隙(xì),且電機啓(qi)動時存在(zài)不穩定的(de)現象。用手(shǒu)觸摸X軸電(diàn)機時感覺(jiao)電機拉動(dòng)比較厲害(hài),停止時拉(la)動不明顯(xian),尤其是點(diǎn)動方式下(xià)比較明顯(xian)。分析認爲(wei),故障原因(yin)有兩點:一(yī)是絲杠反(fǎn)間隙很大(dà);二是X軸電(diàn)機工作異(yi)常。
故障處(chù)理:利用KND-10M系(xi)統的參數(shù)功能,對電(dian)機進行調(diao)試。首先對(dui)存在的間(jiān)隙進行補(bǔ)償,再調整(zhěng)伺服系統(tǒng)參數及脈(mò)沖抑制功(gong)能參數,X軸(zhou)電機的抖(dou)動消除,機(jī)床加工精(jing)度恢複正(zhèng)常。
通過對(duì)數控機床(chuang)加工精度(du)異常故障(zhàng)診斷和處(chu)理方法的(de)探讨,把實(shí)習生産中(zhōng)所遇到的(de)實際問題(ti)及解決方(fang)法加以歸(gui)納,充實了(le)教學内容(róng)并滲透到(dào)生産實踐(jian)中,不但讓(ràng)學生掌握(wò)了解決問(wen)題的方法(fǎ),更重要的(de)是培養了(le)學生實際(ji)操作能力(lì),運用知識(shí)分析和解(jie)決問題的(de)能力,達到(dào)技工學校(xiao)教育教學(xue)的目标,使(shi)學生成爲(wèi)适應市場(chǎng)需求的實(shi)用型人才(cai)。
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